帶你看看復(fù)雜地質(zhì)條件地下工程建造關(guān)鍵技術(shù),真是大手筆!
地下水綜合治理技術(shù)
本工程地理位置特殊,距離長(zhǎng)江最近僅20m,樁基礎(chǔ)施工期間要跨越長(zhǎng)江洪水期,蓄水期。水位高度長(zhǎng)期在175m左右,而樁底標(biāo)高平均在155m左右,地下水水頭高于樁底標(biāo)高約20m。且場(chǎng)區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,土質(zhì)條件主要以雜填土層、砂卵石層組成,極易發(fā)生塌孔、涌水、流砂,樁基施工安全風(fēng)險(xiǎn)大。
場(chǎng)地總的趨勢(shì)為南邊及中間高,北側(cè)及東、西兩側(cè)低,基巖面總體上由東向西傾斜;場(chǎng)地基巖劃分為強(qiáng)風(fēng)化帶及中等風(fēng)化帶,基巖面最低點(diǎn)位于場(chǎng)地東側(cè),標(biāo)高為 155.19m,最高點(diǎn)在場(chǎng)地中南部,標(biāo)高為 207.5m, 相對(duì)高差為 50m 左右。
土層概況
含水層分布
根據(jù)詳勘報(bào)告,場(chǎng)區(qū)內(nèi)地質(zhì)復(fù)雜多變,場(chǎng)區(qū)內(nèi)含水層分布不均勻
止水帷幕:
項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后,根據(jù)設(shè)計(jì)顧問及業(yè)主要求,前后共進(jìn)行三次止水帷幕試驗(yàn),驗(yàn)證止水帷幕的地下水治理有效性。
首次止水帷幕試驗(yàn),設(shè)計(jì)理論水泥用量168噸,實(shí)際用量約242噸。每米水泥理論用量250kg/m,實(shí)際水泥用量約340kg/m~458kg/m。
鉆芯取樣
止水帷幕施工完成28天后,沿止水帷幕墻身全長(zhǎng)鉆孔取芯,砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。原設(shè)計(jì)的止水帷幕效果無法滿足止水要求。
第二次高壓旋噴注漿止水帷幕咬合點(diǎn)砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。
液壓注漿止水帷幕咬合點(diǎn)砂卵石層未形成固結(jié)體,砂卵石為松散狀態(tài)。
止水帷幕效果分析
三次止水帷幕試驗(yàn)位置分別選擇雜填土層、砂卵石層較厚,砂卵石層底標(biāo)高較低處,驗(yàn)證了最不利地質(zhì)條件下止水帷幕情況。三次試驗(yàn)均未能取得預(yù)期效果,經(jīng)分析,針對(duì)高壓旋噴注漿止水帷幕工藝本身認(rèn)為:
項(xiàng)目地質(zhì)條件復(fù)雜,地層由上到下主要由三部分組成:雜填土層,砂卵石層(砂層),基巖層(泥巖)。
雜填土層厚度分布不均勻,厚度由場(chǎng)地中部向近江側(cè)依次遞增,且土層內(nèi)孤石、舊建筑基礎(chǔ)、人工填土、建渣成分復(fù)雜,高壓旋噴在雜填土層內(nèi)無法有效成型。
砂卵石層厚度分布不均勻,且卵石顆粒大小不一,注漿時(shí)無法保證有效的成型半徑。
針對(duì)場(chǎng)區(qū)地質(zhì)條件及國內(nèi)地下水治理方法,對(duì)多種方法進(jìn)行試驗(yàn),先后進(jìn)行了三重管高壓旋噴止水帷幕、液壓注漿止水帷幕、深井降水試驗(yàn)。
結(jié)合各種治理方案的試驗(yàn)情況,確定采用“連續(xù)抽水帷幕+坑內(nèi)疏干降水”的治理方法。
降水帷幕方案設(shè)計(jì):
長(zhǎng)濱路靠近長(zhǎng)江,在長(zhǎng)濱路沿線以及T6靠朝東路側(cè)每隔8-12m左右設(shè)置降水井,形成抽水帷幕。共成井32口帷幕井。
場(chǎng)區(qū)內(nèi)根據(jù)砂層厚度布置降水井,疏干砂卵石含水層水體,降低水頭高度,防止抗壓樁人工挖孔過程中發(fā)生突涌冒砂現(xiàn)象。共成井29口疏干井。
1、降水井深度進(jìn)入底部基巖6.00m,保證水體的匯集及深井泵的抽排。成孔口徑800mm,濾水管管徑300mm
2、降水井采用“液壓振動(dòng)錘+旋挖鉆機(jī)”聯(lián)合成井工藝,避免泥漿護(hù)壁對(duì)濾水通道的堵塞。
3、根據(jù)地下水水量及降深要求,選用32t/h、50t/h、80t/h三種高強(qiáng)潛水泵抽排至長(zhǎng)江。
實(shí)施效果:
1、 2015年8月22日,降水系統(tǒng)正式運(yùn)行。第一批次52口井,每日排水總量約3萬立方米。
2、2015年9月12日,遇長(zhǎng)江洪峰,長(zhǎng)江水位達(dá)175.3m,人工挖孔樁順利施工。
3、2015年9月30日,三峽大壩進(jìn)入第三輪蓄水試驗(yàn),長(zhǎng)江水位持續(xù)穩(wěn)定至174m~175m,塔樓人工挖孔樁順利施工。
4、2015年11月3日,第二批5口降水井完成。每日排水總量約4萬立方米。
超大直徑擴(kuò)底樁雙導(dǎo)管水下混凝土灌注技術(shù)
降水帷幕對(duì)土層及砂卵石層段地下水進(jìn)行了有效的治理,基巖段可在底部設(shè)置抽水井內(nèi)排的方式確保樁基順利成孔,但成孔后,因樁底涌水量及基巖裂隙水過大,需采用水下混凝土灌注方式施工。
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì),成孔后在未抽水的情況下,樁底積水標(biāo)高與江面齊平,積水深度達(dá)15米。采用80t/h的水泵抽水,無法將葉輪標(biāo)高以下積水抽干,停止抽水后,樁內(nèi)的涌水量可達(dá)60立方米/小時(shí)。
項(xiàng)目橢圓樁擴(kuò)底直徑6.4m, 平直段長(zhǎng)2.5m,擴(kuò)底面積達(dá)到48平方米,采用常規(guī)單導(dǎo)管+小料斗進(jìn)行水下混凝土澆筑,無法保證《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》規(guī)范中對(duì)水下混凝土灌注初灌量要求;
此外,采用常規(guī)水下混凝土及單導(dǎo)管送料方式,混凝土性能無法保證初灌混凝土在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)展覆蓋整個(gè)樁底的要求,且無法滿足在混凝土初凝時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)樁基大方量水下混凝土灌注的要求。
針對(duì)上述問題,項(xiàng)目進(jìn)行了超大直徑承壓樁雙導(dǎo)管水下混凝土灌注技術(shù)的研究與運(yùn)用。
為滿足混凝土大擴(kuò)展度、高流動(dòng)性、初凝時(shí)間、經(jīng)時(shí)損失等性能要求,攜手中建商砼,對(duì)混凝土配合比進(jìn)行設(shè)計(jì),研發(fā)一種坍落度可達(dá)260 mm~ 280mm、擴(kuò)展度可達(dá)700mm ~ 750mm、兩小時(shí)經(jīng)時(shí)損失為零、初凝時(shí)間達(dá)10h±2h的超大流態(tài)C45水下自密實(shí)混凝土。
1、超大流態(tài)混凝土性能研發(fā)
從提高混凝土流動(dòng)性、降低粘度、提高混凝土在U型箱中的通過性、提高漿體包裹性等性能要求出發(fā),通過大量試配,形成多種典型配合比。
從多種典型配合比的性能檢測(cè)結(jié)果中綜合分析骨料、膠凝材料體系、水膠比、外加劑等因素對(duì)混凝土性能的影響,從而優(yōu)化配合比。
2、超大擴(kuò)底樁徑水下混凝土初灌優(yōu)化
模擬澆筑試驗(yàn):
在現(xiàn)場(chǎng)以工程樁最大擴(kuò)底尺寸為標(biāo)準(zhǔn),開挖試驗(yàn)樁,進(jìn)行水下混凝土初灌模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)后,從混凝土埋管高度、樁底混凝土覆蓋情況、距離導(dǎo)管最遠(yuǎn)端混凝土厚度、雙導(dǎo)管交界面混凝土成型質(zhì)量及強(qiáng)度情況等多方面驗(yàn)證初灌方案的可行性。
工程樁灌注:
初灌時(shí),將場(chǎng)內(nèi)最后攪拌出罐的三車混凝土作為初灌混凝土,每車混凝土均均分輸入兩個(gè)料斗。待第四車、第五車混凝土準(zhǔn)備就緒后,兩臺(tái)汽車吊同時(shí)拔出隔料塞,開始初灌。初灌的同時(shí),兩臺(tái)天泵連續(xù)向兩個(gè)料斗內(nèi)輸送混凝土。
樁基檢測(cè):
采用聲波透射法和混凝土鉆芯取樣兩種方式對(duì)樁身完整性進(jìn)行檢驗(yàn),鉆芯取樣增加樁底擴(kuò)大頭范圍內(nèi)樁身完整性及混凝土強(qiáng)度的檢驗(yàn)。
超重雙層鋼筋籠安裝技術(shù)
本項(xiàng)目樁基配筋采用重達(dá)30多噸的雙層鋼筋籠形式,鋼筋籠安裝存在以下兩方面難度。
1、受外層鋼筋籠加強(qiáng)環(huán)內(nèi)撐鋼筋和雙層鋼筋籠間極小的層間凈距兩方面因素的影響,雙層鋼筋籠不能分籠獨(dú)立進(jìn)行吊裝;
2、采用傳統(tǒng)綁扎成型后整體吊裝的方式施工,在有限的場(chǎng)地內(nèi)需分批施工,工期長(zhǎng);所需汽車吊規(guī)格大,而樁間場(chǎng)地往往不具備大型汽車吊架設(shè)條件,導(dǎo)致整體吊裝的方法無法進(jìn)行施工。
針對(duì)上述兩點(diǎn)問題,項(xiàng)目提出“骨肉分離”的方法分層進(jìn)行大直徑樁基超重雙層鋼筋籠的施工,即花較短時(shí)間在孔外進(jìn)行雙層鋼筋籠骨架及操作架骨架的制作搭設(shè),采用汽車吊輔助塔吊將制作搭設(shè)完成鋼筋籠骨架和操作架骨架吊入孔內(nèi)后,對(duì)操作架進(jìn)行補(bǔ)充搭設(shè)及加固,完成剩余鋼筋的綁扎。
鋼筋籠縱向每隔3米設(shè)置一道加強(qiáng)環(huán),外層加強(qiáng)環(huán)設(shè)在外層主筋外側(cè),內(nèi)側(cè)加強(qiáng)環(huán)設(shè)在內(nèi)層主筋內(nèi)側(cè)。極少數(shù)外層縱筋與外層加強(qiáng)環(huán)焊接成型,內(nèi)層加強(qiáng)環(huán)采用鐵絲綁于外層加強(qiáng)環(huán),形成鋼筋籠骨架。骨架成型后,采用25T汽車吊輔助塔吊對(duì)骨架進(jìn)行豎立,最后采用塔吊將豎立的骨架吊入孔內(nèi)。
骨架吊進(jìn)在孔內(nèi)后,對(duì)操作架進(jìn)行加固。操作架具體大小根據(jù)各樁樁徑大小確定。豎向每隔3米間距在橫桿上設(shè)置一道短鋼管,短鋼管末端支撐于護(hù)壁上,確保架體的穩(wěn)定。架體上鋪設(shè)移動(dòng)木跳板,形成操作平臺(tái)。
操作架加固完善后,在孔內(nèi)進(jìn)行剩余鋼筋綁扎。因雙層鋼筋籠主筋凈距小,采用“先外層,后內(nèi)層”的方式進(jìn)行綁扎,即先綁扎外層主筋及外層箍筋,內(nèi)層箍筋先盤繞于外層主筋,并進(jìn)行簡(jiǎn)單的綁扎定位,待內(nèi)層主筋吊裝綁扎完成后,再將內(nèi)層箍筋反綁于內(nèi)層主筋。